自動繞線機主軸變頻器在每次停車時在操作面板上產生oL過電壓報警,利用萬用表測量輸入側電源電壓,發(fā)現(xiàn)正常,故將問題鎖定在變頻器設定的減速時間上。為了盡可能地減小主軸停車時的慣性,于是將變頻器的減速時間設定的很小,導致發(fā)出停車信號后變頻器的頻率下降地很快,同時電機的同步速下降地也很快,由于收卷電機存在較大慣性,使得收卷電機的實際轉速超過此時的同步速,收卷電機運行于發(fā)電機狀態(tài),在電機定子側感應出一個較大的電壓,使變頻器發(fā)生過電壓報警。
本系統(tǒng)經過實際調試,將減速時間設定為0.5S,既能大程度地減小自動繞線機減速時的慣性,又能保證不出現(xiàn)過電壓報警,繞制扁線時張力的調節(jié)是通過調整碟式剎車片的氣壓大小來實現(xiàn)的,我們也應針對不同的線寬總結出對應的氣壓大小。
繞線時圓線的張力是通過在舒張輥上纏繞圈數(shù)的多少來調整的,當繞制比較細的圓線時,如果張力值調整的不合適會出現(xiàn)細線被拉長變細、緣漆脫落的情況,因此自動繞線機廠家應針對不同的圓線線徑總結出合適的纏繞圈數(shù)。
如果在調試時發(fā)現(xiàn)自動繞線機的排線機構會出現(xiàn)明顯的一走一停的現(xiàn)象,而且在每個走停的周期內,走的時間很短,停的時間很長,導致排線緊密度不一致。可以考慮將采樣周期減小到兩倍的PLC掃描周期,繼續(xù)調試,發(fā)現(xiàn)排線機構能夠很平滑地移動,不會出現(xiàn)一走一停的現(xiàn)象,排線也更加緊密。
如果在調試時發(fā)現(xiàn)自動繞線機的排線機構會出現(xiàn)明顯的一走一停的現(xiàn)象,而且在每個走停的周期內,走的時間很短,停的時間很長,導致排線緊密度不一致??梢钥紤]將采樣周期減小到兩倍的PLC掃描周期,繼續(xù)調試,發(fā)現(xiàn)排線機構能夠很平滑地移動,不會出現(xiàn)一走一停的現(xiàn)象,排線也更加緊密。
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